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高效节能混凝土存储卸料斗
将原?#26800;?#25490;料斗拆除,更换成一个大于搅拌机出料容积的卸料斗,下方安装一套双开卸料门,可以存储一盘料,混凝土搅拌完毕后直接全开门将料放到卸料斗里,再由下方的卸料门控制混凝土的流量,这样就缩短了搅拌机的卸料时间,由原来的25秒缩短?#25605;?秒钟,每一盘混凝土可节省20秒钟时间。
产品优势及特点
1、国内95%以上的搅拌站地面无需任何处理即可安装
国内大部分搅拌站的排料斗卸料口都是φ400圆形,我们将卸料口设计为500*500的正方形,增加了卸料斗的容积,以180站为例,只要二层搅拌平台地面至±0高度在
2、提高产能
以180站生产C30混凝土为例,改造前投料时间25秒,搅拌时间30秒,卸料时间25秒,总时间80秒,每小时产能
3、降低能耗
以180站为例,搅拌机55KW*2、斜皮带45KW、平皮带11KW,合计166KW,每盘料节省20秒钟时间,合到单方混凝土可节电0.3度以上(166KW/3600秒*20秒/
4、减少90%以上的落地灰
卸料门前端为耐磨橡胶材质,密封非常严,装车完毕打铃的同时自动关闭卸料门,避免了滴漏料的问题。
5、方便观察混凝土的出厂质量。
在二层搅拌机与卸料斗之间的缝隙处安装监控摄像头和探照灯,接入搅拌站的监控系统,因生产过程中卸料斗内一直存储一盘料,这样就能很直观的对混凝土的出厂质量进行观测。
6、解决了搅拌?#21040;?#26009;口溢料、崩料问题
采用双开卸料门,气缸的行程是可以自由伸缩的,门的开启大小随意调节,操作非常灵活,每车料的第一盘,根据混凝土标号高低,调节好料门大小后混凝土的流量就是恒定的了,剩余几盘再无需人为操作。
7、延长了卸料斗定期清理的时间
此卸料斗共安装4台1.5KW平板振动器,每次装车完毕打铃的同?#20445;?#33258;动开启其中两台振动器10秒钟(可调),另外两台振动器在生产C45-C60高标号时使用。
8、采用耐磨橡胶衬板 使用寿命在10万m3以上
衬板的材质为高耐磨橡胶,而且由于搅拌机全开门,瞬间料斗会满,减少了混凝土对两侧斗壁的冲击和磨损频?#21097;?#22823;大增加了衬板的使用寿命。
9、卸料门前端易损部分采用耐磨橡胶,使用寿命在
卸料门厚度